<cite id="yyiou"><tbody id="yyiou"></tbody></cite>
<cite id="yyiou"><samp id="yyiou"></samp></cite>
  • <s id="yyiou"></s><bdo id="yyiou"><optgroup id="yyiou"></optgroup></bdo>
  • <cite id="yyiou"><tbody id="yyiou"></tbody></cite>

    首頁 > 期刊 > 自然科學與工程技術 > 工程科技I > 有機化工 > 化工進展 > 氫氣分離膜內嵌改進蒸汽活化轉化丙烷脫氫過程模擬和經濟分析 【正文】

    氫氣分離膜內嵌改進蒸汽活化轉化丙烷脫氫過程模擬和經濟分析

    肖紅巖; 郭明鋼; 賀高紅; 張寧; 黃愛斌; 壽建祥; 阮雪華 大連理工大學盤錦校區石油與化學工程學院; 精細化工國家重點實驗室; 遼寧盤錦124221; 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司; 浙江寧波315207
    • 丙烷脫氫
    • 分離
    • 計算機模擬
    • 優化設計

    摘要:在蒸汽活化轉化(STAR)工藝中,丙烷脫氫反應產物含有大量氫氣、甲烷等不凝組分,傳統的高壓低溫液化流程,操作壓力達到3.30MPa,淺冷溫度-24℃,深冷溫度-78℃,不僅壓縮能耗高,而且氫氣副產品濃度低,無法直接在煉化過程中實現利用。對此,本文提出在淺冷之后嵌入氫氣膜分離單元,采用Prism-Ⅱ膜脫除反應產物中大部分氫氣后再進一步增壓和深冷液化。采用HYSYS對改進工藝模擬優化后得出:淺冷操作壓力2.40MPa、溫度-24℃,深冷操作壓力3.30MPa、溫度-78℃,總壓縮能耗降低16.1%,氫氣純度由82.8%提高到99.0%,回收率超過85%。以350kt/a STAR工藝為例進行改進工藝的技術經濟分析,最優膜面積為2680m2,總壓縮功耗由6850kW降低至5750kW,節約公用工程約5.72×106CNY/a,設備折舊僅增加0.61×106CNY/a,產出氫氣約1.23×108m3/a。綜合考慮節能、新增設備折舊和氫氣產出,年凈收益增加8.7×107CNY。結果表明,膜分離改進有效地提高了STAR工藝的能效和經濟性。

    注:因版權方要求,不能公開全文,如需全文,請咨詢雜志社

    投稿咨詢 文秘咨詢

    化工進展

    • 預計1-3個月 預計審稿周期
    • 1.06 影響因子
    • 化工 快捷分類
    • 月刊 出版周期

    主管單位:中國科學技術協會;主辦單位:中國化工學會;化學工業出版社

    我們提供的服務

    服務流程: 確定期刊 支付定金 完成服務 支付尾款 在線咨詢
    主站蜘蛛池模板: 临沭县| 重庆市| 石林| 苏尼特左旗| 庄浪县| 丰原市| 高邑县| 德江县| 隆德县| 苍山县| 郧西县| 句容市| 彰武县| 聂拉木县| 阜南县| 孙吴县| 斗六市| 九江县| 肥乡县| 枝江市| 昌吉市| 博客| 疏附县| 武鸣县| 竹山县| 卢氏县| 武山县| 台中县| 安阳市| 勐海县| 桐乡市| 蕲春县| 渝中区| 西乌珠穆沁旗| 阜康市| 徐水县| 修文县| 古蔺县| 忻城县| 巴里| 读书|